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节能降碳:川耐水用高压电磁阀助力电厂循环水系统升级


在国家大力推进“节能降碳、绿色发展”的背景下,工业领域尤其是电力行业的循环水系统,成为能效提升的关键环节。某大型火力发电厂近期对冷却水控制系统进行升级改造,选用川耐品牌水用高压电磁阀,实现了节水、节电与运行可靠性的显著提升。
水用高压电磁阀
项目背景
该电厂原有循环水系统采用传统电动闸阀与手动阀门组合控制,存在响应慢、内漏率高、维护频繁等问题。尤其在机组负荷频繁调整的情况下,阀门调节滞后导致冷却水过量或不足,增加了循环水泵的能耗,也影响了冷凝器真空度,进而拉高煤耗。
 
为响应“十四五”节能降碳目标,电厂决定对#3、#4机组循环水支路控制进行自动化改造,核心要求为:快速切断、零泄漏、耐高压、适配现有PLC系统,并且整体方案需降低年度运行电耗与维护成本。
 
解决方案
川耐阀门技术团队现场勘察后,提出以水用高压电磁阀替代原电动闸阀的改造方案。选用的川耐ZSC系列先导式水用高压电磁阀,具备以下特性:
 
公称压力:PN25~PN40,适配电厂循环水高压工况
 
通径范围:DN50~DN200,满足支路大流量需求
 
阀体材质:球墨铸铁/不锈钢,阀芯采用高性能密封材料,确保零泄漏
 
开关响应:0.5秒内完成启闭,远快于电动阀的30秒以上
 
控制方式:220V AC供电,与电厂原有PLC控制信号兼容,并支持远程及就地切换
 
改造采用分段并联安装方式:每两条支路共用一组主控阀组,保留原电动阀作为旁路备用,确保检修期间不停机。现场施工仅用5天即完成4条主要支路的阀门更换与接线调试。
 
应用效果
系统投运后,经过6个月连续运行数据统计,取得以下成效:
 
节电显著
电磁阀精准控制启停与开度调节,循环水泵错峰运行时间延长22%,年节约厂用电约18.6万千瓦时,折合减少二氧化碳排放约148吨。
 
节水降耗
阀门关闭后无内漏,冷却塔补水频率由每天6次降至2次,年节水约4.3万吨。
 
运维成本大幅下降
原电动阀门平均每季度检修一次,而川耐水用高压电磁阀在投运期间零故障、免维护,仅此一项年节省人工与备件费用约8万元。
 
响应速度提升
在机组负荷突变时,水用高压电磁阀可在0.5秒内关闭或开启,冷凝器真空度波动范围减小40%,汽轮机热耗率改善0.3%,直接降低发电煤耗约0.8克/千瓦时。
 
客户评价
电厂设备部负责人表示:“川耐水用高压电磁阀的快速响应与零泄漏特性,远远超出我们对电磁阀的传统认知。这次改造不仅实实在在降低了厂用电和水耗,更重要的是为电力行业循环水系统节能降碳提供了一条可复制的技术路径。”
 
结语
该项目的成功实践表明,川耐水用高压电磁阀在严苛工况下兼具稳定性与节能价值。未来,川耐阀门将持续聚焦工业水系统的低碳化升级,助力更多企业实现经济效益与环境效益的双赢。

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