川耐气动三通球阀:LNG加气站BOG回收一键切换
在“双碳”目标推动下,LNG加气站对降低损耗、提升安全的需求日益迫切。某高速公路服务区LNG加气站通过引入川耐气动三通球阀,实现了BOG回收管路的自动化控制,告别了传统外置旁路管线的复杂模式。

改造前:管路冗余,操作繁重
该站原有BOG回收系统采用两台截止阀加外置旁通管的方式实现路径切换,存在以下痛点:
| 痛点 | 具体表现 |
| 管路复杂 | 阀门及管件总数达12个,焊接点多,泄漏风险高 |
| 操作繁琐 | 每2小时需人工手动切换,操作人员频繁往返 |
| 响应滞后 | 手动操作无法匹配BOG生成速率,回收不及时 |
| 维护成本高 | 每季度全面检漏,年维护费用超3万元 |
更关键的是,当回收系统故障或储罐压力骤升时,操作人员需跑步前往阀门井切换放空路径,存在安全隐患。
解决方案:一台阀门,一键切换
川耐阀门技术团队提出以气动三通球阀为核心的简化方案。选用的川耐Q644F系列产品特性如下:
| 技术参数 | 配置 |
| 适用温度 | -196℃~+80℃(经深冷处理) |
| 阀体材质 | 304不锈钢 |
| 密封结构 | PTFE+金属复合密封,零外漏 |
| 控制方式 | 双作用气动执行器+PLC远程控制 |
| 切换时间 | ≤1秒 |
改造核心:用一台三通球阀替代原有的两台截止阀加旁通管路。现场施工仅用2天,加气站停业时间控制在4小时内。
改造前后对比
| 对比项 | 改造前 | 改造后 | 改善幅度 |
| 阀门及管件数量 | 12个 | 4个 | 减少67% |
| 切换方式 | 手动,每2小时一次 | 远程一键 | 人工清零 |
| 切换响应时间 | 约8分钟(含人员到场) | ≤1秒 | 缩短99% |
| BOG回收及时率 | 73% | 96% | 提升23% |
| 季度检漏工时 | 8人·小时 | 2人·小时 | 减少75% |
| 年维护费用 | 约3.2万元 | 约0.5万元 | 降低84% |
应用效果
系统投运三个月后,取得以下成效:
回收增益:每年多回收天然气约2.8万立方米,折合减少二氧化碳排放约56吨,为加气站增加直接收益约8.5万元
安全提升:操作人员不再需要频繁往返阀门井,泄漏隐患点减少67%
运行可靠:川耐气动三通球阀投运以来保持零故障运行
客户评价
该加气站运营负责人表示:“以前两台阀门加一堆管线,操作工跑来跑去还担心漏气。现在川耐一个三通球阀全解决,中控室点一下就行。安全性提高了,人也轻松了。”
结语
从12个管件到1台阀门,从人工跑腿到一键切换。川耐气动三通球阀以更简洁的管路设计、更快的响应速度,为LNG加气站BOG回收提供了高效可靠的解决方案。
上一篇:气泡级零泄漏,川耐不锈钢气动球阀守护化工强酸碱管线
下一篇:高温电磁阀 - 耐温425℃金属硬密封 - 川耐阀门


