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川耐气动三通球阀:LNG加气站BOG回收一键切换


在“双碳”目标推动下,LNG加气站对降低损耗、提升安全的需求日益迫切。某高速公路服务区LNG加气站通过引入川耐气动三通球阀,实现了BOG回收管路的自动化控制,告别了传统外置旁路管线的复杂模式。
气动三通球阀
改造前:管路冗余,操作繁重
该站原有BOG回收系统采用两台截止阀加外置旁通管的方式实现路径切换,存在以下痛点:
痛点                       具体表现
管路复杂 阀门及管件总数达12个,焊接点多,泄漏风险高
操作繁琐 每2小时需人工手动切换,操作人员频繁往返
响应滞后 手动操作无法匹配BOG生成速率,回收不及时
维护成本高 每季度全面检漏,年维护费用超3万元
 
更关键的是,当回收系统故障或储罐压力骤升时,操作人员需跑步前往阀门井切换放空路径,存在安全隐患。
 
解决方案:一台阀门,一键切换
川耐阀门技术团队提出以气动三通球阀为核心的简化方案。选用的川耐Q644F系列产品特性如下:
技术参数 配置
适用温度  -196℃~+80℃(经深冷处理)
阀体材质 304不锈钢
密封结构 PTFE+金属复合密封,零外漏
控制方式 双作用气动执行器+PLC远程控制
切换时间  ≤1秒
 
改造核心:用一台三通球阀替代原有的两台截止阀加旁通管路。现场施工仅用2天,加气站停业时间控制在4小时内。
 
改造前后对比
对比项                    改造前                            改造后        改善幅度
阀门及管件数量  12个 4个  减少67%
切换方式 手动,每2小时一次 远程一键 人工清零
切换响应时间 约8分钟(含人员到场)   ≤1秒  缩短99%
BOG回收及时率 73%    96%  提升23%
季度检漏工时 8人·小时 2人·小时 减少75%
年维护费用 约3.2万元 约0.5万元  降低84%
应用效果
系统投运三个月后,取得以下成效:
 
回收增益:每年多回收天然气约2.8万立方米,折合减少二氧化碳排放约56吨,为加气站增加直接收益约8.5万元
 
安全提升:操作人员不再需要频繁往返阀门井,泄漏隐患点减少67%
 
运行可靠:川耐气动三通球阀投运以来保持零故障运行
 
客户评价
该加气站运营负责人表示:“以前两台阀门加一堆管线,操作工跑来跑去还担心漏气。现在川耐一个三通球阀全解决,中控室点一下就行。安全性提高了,人也轻松了。”
 
结语
从12个管件到1台阀门,从人工跑腿到一键切换。川耐气动三通球阀以更简洁的管路设计、更快的响应速度,为LNG加气站BOG回收提供了高效可靠的解决方案。

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